2021-05-20 10:24:02 來源:
省勞模趙勇屢破再生橡膠行業技術難題——
“小伙子一晃都變成大叔了……”5月16日,在南通回力橡膠的自動化流水線前,副總經理趙勇正在指導工人們安裝設備,談及在再生橡膠行業奮斗27年的點點滴滴,他不禁感嘆:“正是企業的平臺和團隊的幫助,讓我對技術改良充滿了信心。”
這條生產線正是趙勇團隊研發的最新成果,通過對每臺設備的電控控制,實現清洗、粉碎、風選、脫硫等流程的自動分配,提高生產效率。其中,輸送裝置還進行了鏈輪改造,在受到一定的力后會自動停止運行,從而減少工傷事故。從一名普通電工轉變為電氣設備設計、生產工藝改造的“領頭羊”,趙勇堅持在實踐中學習,在研發中提高,始終站在行業最前沿。
2011年,趙勇的動態脫硫罐電加熱系統改良技術在行業內刮起了一陣旋風。當時,全行業都存在一個通病——動態脫硫罐用一段時間就會鼓起,脫硫過程中有安全隱患。大家找到設備生產廠商投訴,可廠家不認為是設備質量問題,而是工藝問題。趙勇刻苦鉆研,將一貫采用的普通加溫改進成多點控制。脫硫罐被分為18個區域,安裝有溫度檢測裝置,這樣,整個罐體就能均衡控制在300℃左右,起到了很好的安全保護作用,每年也為企業節約成本100多萬元。
由此,趙勇率先踏上了再生橡膠生產的高效環保之路,致力于從“黑色”走向“綠色”。研發期間,他常常后半夜來到車間,隨時處理遇到的問題。橡膠輪胎的廢氣往往都采用水洗法,這樣不僅會產生廢水,廢氣處理得也不徹底。2017年,趙勇帶領團隊改用高溫熱氧化技術,處理量高達6000立方米/小時,處理充分的同時,更加環保了。近兩年,該技術逐漸在整個行業得到推廣。
研發不停,創新不止。2018年,第三代常溫常壓連續再生裝置問世,趙勇團隊對電氣控制設備進行改造,由加熱控制變為“電磁波+恒溫模塊”控制,所需溫度由350℃下降到250℃,能耗降低了,穩定性上升了,連續化生產又將效率提高了30%。趙勇每一次的改良,都是再生膠行業一次全新的變革。他繼續參與研發丁基再生橡膠工藝,目前已達到國際先進水平。該技術獲得發明專利,已被發改委、科技部、環??偩终J定為國家鼓勵發展的資源節約和環境保護先進技術,其生產的產品也出口到世界50多個國家。
回力橡膠創新研發中心內,趙勇的省工匠工作室和技能大師工作室成了企業“傳幫帶”的平臺,他先后帶出徒弟10多人,大部分已成為公司的技術骨干,部分職工已經成為高級工和技師,為公司發展提供不竭動力,力爭將南回項目打造為廢橡膠處理行業的標桿。
趙勇在崗位上默默耕耘,攻克了一個又一個卡脖子難題,為行業綠色健康發展作出貢獻。他先后榮獲江蘇工匠、江蘇省技術能手、江蘇省首席技師、南通市突出貢獻高級技師、南通市勞模等多個榮譽稱號,今年又獲得省勞模稱號。
記者 楊鈺穎 陳靜
[責任編輯: 高鋒 ]
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